钢水LF精炼炉轻处理工艺的制作方法
本发明涉及一种钢水lf精炼炉轻处理工艺。
背景技术:
目前,炼钢厂第二炼钢分厂120t精炼lf炉全钢种单炉钢水处理周期为48.8min,其中对钢坯内部质量要求较低的钢种单炉钢水处理周期为41.3min,处理周期较长,能耗高,易氧化元素损失大,合金成本高,还进一步污染钢液、原材料消耗大,成本也高,具体情况如下:
且随着冶炼时间的增长,钢包耐材侵损增加,进一步增加钢中的夹杂物,不利于质量控制,冶炼时间的增长,不利于钢水部分元素控制,例如,低硅钢种的硅元素,钢中的氮元素。精炼时间长,生产成本高。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种钢水lf精炼炉轻处理工艺,能够缩短精炼时间,降低生产成本。
实现本发明的技术方案为:一种钢水lf精炼炉轻处理工艺,操作步骤:(1)钢水进lf,sp钢种先加150-200kg铝渣球及100-200kg石灰,加入后补加石灰至300—400kg;q195-q215钢种先加100-150kg铝渣球及100-150kg石灰,加入后补加石灰至300—400kg;q235-q345钢种先加100-150kg铝渣球,再加100-300kg石灰,送电2-3min,渣料化开即可;(2)搅拌脱氧,根据渣色加入铝渣球,根据钢水硫含量、脱氧完成再加石灰,渣色为黑色,每次加铝渣球量在200kg;(3)铝渣球每次加入后10s-15s蘸渣,确定是否执行步骤(2)操作;(4)根据吹氩站试样及脱氧速度确定铝铁加入量,配铝铁量按成分上限或上限+0.005%;(5)搅拌脱氧或脱硫结束,至少保证5-10min低档位送电时间,氩气小流量控制;(6)如有软吹时间,保证软吹,如时间紧,喂丝后直接上连铸。
由于采用了轻处理模式,能耗及原材料消耗降低明显,见下表:
[以上对比前后电耗降低23.3kwh/吨钢,氩耗降低0.05m3/吨钢,石灰降低3.4kg/吨钢和1.7kg/吨钢,萤石降低1.3kg/吨和0.7kg/吨钢,脱氧剂降低分别0.46kg/吨钢和0.05kg/吨钢,铝铁降低0.36kg/吨钢和0.14kg/吨钢。
具体实施方式
一种钢水lf精炼炉轻处理工艺,操作步骤:(1)钢水进lf,sp钢种先加180kg铝渣球及150kg石灰,加入后补加石灰至350kg;q195-q215钢种先加120kg铝渣球及120kg石灰,加入后补加石灰至360kg;q235-q345钢种先加140kg铝渣球,再加260kg石灰,送电2min,渣料化开即可;(2)搅拌脱氧,根据渣色加入铝渣球,根据钢水硫含量、脱氧完成再加石灰,渣色为黑色,每次加铝渣球量在200kg;(3)铝渣球每次加入后10s-15s蘸渣,确定是否执行步骤(2)操作;(4)根据吹氩站试样及脱氧速度确定铝铁加入量,配铝铁量按成分上限或上限+0.005%;(5)搅拌脱氧或脱硫结束,至少保证5-10min低档位送电时间,氩气小流量控制;(6)如有软吹时间,保证软吹,如时间紧,喂丝后直接上连铸。
萤石及电石根据渣况及送电埋弧适当加入;如果进lf钢水初始温度接近或高于上连铸温度,前期送电时间可缩短至1-2min;搅拌脱氧后,渣成玻璃状,说明渣中al2o3较高,需要加入石灰调渣(根据情况加100-200kg石灰),否则影响脱硫效率或造成硅高。
起点商标作为专业知识产权交易平台,可以帮助大家解决很多问题,如果大家想要了解更多知产交易信息请点击 【在线咨询】或添加微信 【19522093243】与客服一对一沟通,为大家解决相关问题。
此文章来源于网络,如有侵权,请联系删除