一种ER70S-6焊丝钢留氧控氮工艺的制作方法
2021-01-30 08:01:39|202|起点商标网
一种er70s-6焊丝钢留氧控氮工艺
技术领域
[0001]
本发明涉及冶金技术领域,特别涉及一种er70s-6焊丝钢留氧控氮工艺。
背景技术:
[0002]
目前国内生产焊接材料的先进企业使用er70s-6拉拔φ≤1.2mm细丝,对盘条拉拔性能要求严格,其中产品氮含量是重点控制指标,n含量超标,将导致盘条拉拔时出现严重加工硬化,最终拉拔断裂。国内先进焊接制品公司对er70s-6焊丝钢要求盘条成品氮含量≤0.0070%。北营炼钢厂原有实际控制水平是平均0.0065,最高0.0120%,到达≤0.0070%合格炉次只占总数的55%。
[0003]
传统生产技术是转炉出钢脱氧合金化,不能有效的抑制出钢过程吸氮,钢水氮含量不稳定,超过70ppm炉次较多,产品降级量较大,降级比例达到45%以上。
技术实现要素:
[0004]
为了解决上述技术问题,本发明公开了一种er70s-6焊丝钢留氧控氮工艺,有效抑制出钢过程吸氮,稳定控制钢水气体氮含量,使气保焊丝er70s-6钢中气体氮含量≤70ppm比例达到95%以上。
[0005]
具体技术方案如下:
[0006]
一种er70s-6焊丝钢留氧控氮工艺,
[0007]
(1)转炉终点控制为:开机、换包终点c≤0.04%,连浇终点c≤0.05%;转炉倒炉温度要求≥1660℃;
[0008]
(2)转炉出钢过程不进行调硅,不加硅铁类合金,保证氩站钢水氧含量>100ppm;
[0009]
(3)精炼钢水到站后要求先进行硅的初次合金化,之后加白灰化渣;
[0010]
(4)转炉出钢过程中加入白灰1.0-1.3kg/t,精炼lf白灰用量在原有基础上适当减少,分批加入,并且在化渣前期加0.13kg/t电石渣;
[0011]
(5)化渣结束后采用低档位高电流进行升温,避免使用高档位低电流反复升温,以免通电时间长空气电离增氮。
[0012]
所述er70s-6焊丝钢的成分如下:c:0.060~0.120%,si:0.82~1.10%,mn:1.42~1.65%,p≤0.025%,s≤0.025,n≤0.0070。
[0013]
步骤(2)所述氩站钢水氧含量的目标为150-300ppm。
[0014]
与现有技术相比,本发明具有如下有益技术效果:
[0015]
本发明工艺新技术因硅脱氧能力较强,转炉出钢过程中不加硅铁(低钙),脱氧程度减弱,钢水氧含量基本可控制在100ppm左右,因钢水中有较高的自由氧,可有效低防止钢水增氮。本发明能有效抑制出钢过程吸氮,稳定控制钢水气体氮含量,使气保焊丝er70s-6钢中气体氮含量≤70ppm比例达到95%以上。
具体实施方式
[0016]
下面结合具体实施例对本发明进行进一步说明,但本发明的保护范围不仅限于实施例。
[0017]
一种er70s-6焊丝钢留氧控氮工艺,
[0018]
(1)转炉终点控制为:开机、换包终点c≤0.04%,连浇终点c≤0.05%;转炉倒炉温度要求≥1660℃;
[0019]
(2)转炉出钢过程不进行调硅,不加硅铁类合金,保证氩站钢水氧含量>100ppm;氩站钢水氧含量的目标为150-300ppm。
[0020]
(3)精炼钢水到站后要求先进行硅的初次合金化,之后加白灰化渣;
[0021]
(4)转炉出钢过程中加入白灰1.0-1.3kg/t,精炼lf白灰用量在原有基础上适当减少,分批加入,并且在化渣前期加0.13kg/t电石渣;
[0022]
(5)化渣结束后采用低档位高电流进行升温,避免使用高档位低电流反复升温,以免通电时间长空气电离增氮。
[0023]
所述er70s-6焊丝钢的成分如下:c:0.060~0.120%,si:0.82~1.10%,mn:1.42~1.65%,p≤0.025%,s≤0.025,n≤0.0070。本发明因硅脱氧能力较强,转炉出钢过程中不加硅铁(低钙),脱氧程度减弱,钢水氧含量基本可控制在100ppm左右,因钢水中有较高的自由氧,可有效低防止钢水增氮。能有效抑制出钢过程吸氮,稳定控制钢水气体氮含量,使气保焊丝er70s-6钢中气体氮含量≤70ppm比例达到95%以上。
技术领域
[0001]
本发明涉及冶金技术领域,特别涉及一种er70s-6焊丝钢留氧控氮工艺。
背景技术:
[0002]
目前国内生产焊接材料的先进企业使用er70s-6拉拔φ≤1.2mm细丝,对盘条拉拔性能要求严格,其中产品氮含量是重点控制指标,n含量超标,将导致盘条拉拔时出现严重加工硬化,最终拉拔断裂。国内先进焊接制品公司对er70s-6焊丝钢要求盘条成品氮含量≤0.0070%。北营炼钢厂原有实际控制水平是平均0.0065,最高0.0120%,到达≤0.0070%合格炉次只占总数的55%。
[0003]
传统生产技术是转炉出钢脱氧合金化,不能有效的抑制出钢过程吸氮,钢水氮含量不稳定,超过70ppm炉次较多,产品降级量较大,降级比例达到45%以上。
技术实现要素:
[0004]
为了解决上述技术问题,本发明公开了一种er70s-6焊丝钢留氧控氮工艺,有效抑制出钢过程吸氮,稳定控制钢水气体氮含量,使气保焊丝er70s-6钢中气体氮含量≤70ppm比例达到95%以上。
[0005]
具体技术方案如下:
[0006]
一种er70s-6焊丝钢留氧控氮工艺,
[0007]
(1)转炉终点控制为:开机、换包终点c≤0.04%,连浇终点c≤0.05%;转炉倒炉温度要求≥1660℃;
[0008]
(2)转炉出钢过程不进行调硅,不加硅铁类合金,保证氩站钢水氧含量>100ppm;
[0009]
(3)精炼钢水到站后要求先进行硅的初次合金化,之后加白灰化渣;
[0010]
(4)转炉出钢过程中加入白灰1.0-1.3kg/t,精炼lf白灰用量在原有基础上适当减少,分批加入,并且在化渣前期加0.13kg/t电石渣;
[0011]
(5)化渣结束后采用低档位高电流进行升温,避免使用高档位低电流反复升温,以免通电时间长空气电离增氮。
[0012]
所述er70s-6焊丝钢的成分如下:c:0.060~0.120%,si:0.82~1.10%,mn:1.42~1.65%,p≤0.025%,s≤0.025,n≤0.0070。
[0013]
步骤(2)所述氩站钢水氧含量的目标为150-300ppm。
[0014]
与现有技术相比,本发明具有如下有益技术效果:
[0015]
本发明工艺新技术因硅脱氧能力较强,转炉出钢过程中不加硅铁(低钙),脱氧程度减弱,钢水氧含量基本可控制在100ppm左右,因钢水中有较高的自由氧,可有效低防止钢水增氮。本发明能有效抑制出钢过程吸氮,稳定控制钢水气体氮含量,使气保焊丝er70s-6钢中气体氮含量≤70ppm比例达到95%以上。
具体实施方式
[0016]
下面结合具体实施例对本发明进行进一步说明,但本发明的保护范围不仅限于实施例。
[0017]
一种er70s-6焊丝钢留氧控氮工艺,
[0018]
(1)转炉终点控制为:开机、换包终点c≤0.04%,连浇终点c≤0.05%;转炉倒炉温度要求≥1660℃;
[0019]
(2)转炉出钢过程不进行调硅,不加硅铁类合金,保证氩站钢水氧含量>100ppm;氩站钢水氧含量的目标为150-300ppm。
[0020]
(3)精炼钢水到站后要求先进行硅的初次合金化,之后加白灰化渣;
[0021]
(4)转炉出钢过程中加入白灰1.0-1.3kg/t,精炼lf白灰用量在原有基础上适当减少,分批加入,并且在化渣前期加0.13kg/t电石渣;
[0022]
(5)化渣结束后采用低档位高电流进行升温,避免使用高档位低电流反复升温,以免通电时间长空气电离增氮。
[0023]
所述er70s-6焊丝钢的成分如下:c:0.060~0.120%,si:0.82~1.10%,mn:1.42~1.65%,p≤0.025%,s≤0.025,n≤0.0070。本发明因硅脱氧能力较强,转炉出钢过程中不加硅铁(低钙),脱氧程度减弱,钢水氧含量基本可控制在100ppm左右,因钢水中有较高的自由氧,可有效低防止钢水增氮。能有效抑制出钢过程吸氮,稳定控制钢水气体氮含量,使气保焊丝er70s-6钢中气体氮含量≤70ppm比例达到95%以上。
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