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一种降低重铬酸钠酸化液中三价铬的方法与流程

2021-01-31 04:01:57|330|起点商标网
本发明涉及铬盐生产化工
技术领域:
,具体涉及一种降低重铬酸钠酸化液中三价铬、提升红矾产品质量的方法。
背景技术:
:重铬酸钠生产工艺包括铬铁矿无钙焙烧生产铬酸钠,浸取铬酸钠溶液经过中和除铝、脱钒、硫酸酸化、蒸发除硝、沉降除硝、结晶等工序,最终生产出商品重铬酸钠。重铬酸钠为六价铬盐产品,因生产过程中氧化得不充分、铁质容器腐蚀等因素,铬酸钠溶液非常容易产生三价铬,而三价铬盐极易与硫酸钠形成固溶体,造成重铬酸钠产品含量低、硫酸盐超标,严重影响重铬酸钠产品质量。cn102153141a(公开日为2011.08.17)公开了一种降低重铬酸钠、铬酸酐产品中微量元素铅的方法,记载了向铬酸钠中性液添加0.02%-0.1%的醋酸铅或者铅晶种直至铬酸钠溶液中铅含量达到300ppm-500ppm,用质量百分比浓度为30%的氢氧化钠溶液调ph值至8-10,再加一种重金属沉淀絮凝剂,经保温、熟化、过滤等工序,使铬酸钠中性液中的铅含量降至2ppm以下,从而达到降低重铬酸钠、铬酸酐产品中铅含量的目的。cn102408131a(公开日为2012.04.11)公开了一种提高工业重铬酸钠成品含量的方法,记载了酸化液经蒸发过滤除去芒硝后,在所得1150g/l-1250g/l重铬酸钠滤液中加入一定比例的铬酸钠中性液降低酸化率,继续蒸发至重铬酸钠含量为1600g/l-1800g/l,保温沉降6-8小时,抽取上层清液通过强制冷却结晶,离心分离得到工业重铬酸钠成品,从而达到提高工业重铬酸钠成品质量的目的。但是上述方法依然无法降低因氧化不充分、铁质容器腐蚀等因素而形成的三价铬。技术实现要素:针对现有技术的不足,本发明旨在提供一种降低重铬酸钠酸化液中三价铬的方法。为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种降低重铬酸钠酸化液三价铬的方法,包括如下步骤:s1、对铬铁矿进行无钙焙烧,焙烧产物经浸取后得到铬酸钠溶液,铬酸钠溶液经过中和除铝、脱钒工序后,进入预酸化工序;s2、预酸化:向步骤s1中最终得到的铬酸钠溶液中加入硫酸使铬酸钠溶液酸化率达到62.5-68.4%;根据铬酸钠溶液中检测出的三价铬含量,按照理论量1.2-1.5倍比例加入工业磷酸,保持在62-75℃进行熟化,以过滤得到的料液检测不出三价铬为合格,然后跳转至步骤s3;s3、预酸化工序得到的合格料液经过过滤除杂,滤渣返回无钙焙烧工序,滤液为重铬酸钠溶液,转入步骤s4;s4、酸化工序:进一步加硫酸直至重铬酸钠溶液酸化率达100.4-101.7%的标准,然后经过蒸发除硝、沉降除硝、结晶,得到最终的重铬酸钠产品。进一步地,步骤s2中,加入的硫酸量为理论量62.5-68.4%。进一步地,步骤s2中,熟化时间为6小时。进一步地,步骤s3中,合格料液采用板框过滤机过滤除杂。本发明的有益效果在于:本发明方法在焙烧、中和除铝、脱钒之后,增加了预酸化工序,先对铬酸钠溶液进行部分酸化(酸化率为62.5-68.4%),然后按照铬酸钠料液中三价铬含量,定量加入磷酸,再通过加热熟化,使料液中三价铬形成磷酸铬沉淀,过滤去除磷酸铬渣,料液中三价铬未检出为合格,再次加硫酸酸化使酸化率达到100.4-101.7%重铬酸钠生产的理论酸化率值。经过三价铬的除杂工序后,最终生产商品红矾钠硫酸盐低,含量高,自由水分低,产品质量获得提升。本发明方法可有效去除因各种因素产生的三价铬,提高重铬酸钠产品品质。具体实施方式以下将对本发明作进一步的描述,需要说明的是,本实施例以本技术方案为前提,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围并不限于本实施例。实施例1本实施例提供一种降低重铬酸钠酸化液三价铬的方法,包括如下步骤:s1、对铬铁矿进行无钙焙烧,焙烧产物经浸取后得到铬酸钠溶液,铬酸钠溶液经过中和除铝、脱钒工序后,进入预酸化工序;s2、预酸化:向步骤s1中最终得到的铬酸钠溶液中加入硫酸,使铬酸钠溶液酸化率达到62.5%。检测溶液中三价铬含量为1.86g/l,50m3料液按照理论量1.2倍比例加入工业磷酸15kg,保持在62℃温度熟化6小时后,过滤得到的料液检测不出三价铬,转入步骤s3中处理;s3、预酸化工序得到的合格料液经过板框过滤机过滤除杂,滤渣返回焙烧工序,滤液转入步骤s4的酸化工序;s4、酸化工序:进一步加硫酸使重铬酸钠溶液酸化率为100.4%,进一步经过蒸发除硝、沉降除硝、结晶等工序生产出的重铬酸钠产品质量检测结果如表1所示。表1含量硫酸盐自由水含量三价铬判定等级99.22%0.18%0.25%未检出优级品实施例2本实施例提供一种降低重铬酸钠酸化液三价铬的方法,包括如下步骤:s1、对铬铁矿进行无钙焙烧,焙烧产物经浸取后得到铬酸钠溶液,铬酸钠溶液经过中和除铝、脱钒工序后,进入预酸化工序;s2、预酸化:向步骤s1最终得到的铬酸钠溶液加入硫酸,使铬酸钠溶液酸化率达到68.4%。检测得到溶液中三价铬含量为1.34g/l,50m3料液按照理论量1.5倍比例加入工业磷酸20kg,保持在75℃温度熟化6小时后,过滤得到的料液检测不出三价铬,转入步骤s3中处理;s3、预酸化工序得到的合格料液经过板框过滤机过滤除杂,滤渣返回焙烧工序,滤液转入步骤s4的酸化工序;s4、酸化工序:进一步加硫酸使重铬酸钠溶液酸化率为101.7%,进一步经过蒸发除硝、沉降除硝、结晶等工序生产出的重铬酸钠产品质量检测结果如表2所示。表2含量硫酸盐自由水含量三价铬判定等级99.31%0.19%0.24%未检出优级品对比例1本对比例提供一种降低重铬酸钠酸化液三价铬的方法,包括如下步骤:s1、对铬铁矿进行无钙焙烧,焙烧产物经浸取后得到铬酸钠溶液,铬酸钠溶液经过中和除铝、脱钒工序后,直接进入酸化工序;s2、酸化工序:加硫酸达到红矾钠生产酸化率为101.6%,检测溶液中三价铬含量为1.24g/l,进一步经过蒸发除硝、沉降除硝、结晶等工序生产出重铬酸钠产品质量检测结果如表3所示。表3含量硫酸盐自由水含量三价铬判定等级98.24%0.38%0.78%0.35%合格品可见,本实施例1-2的方法中,通过增加预酸化的步骤,可以有效降低重铬酸钠酸化液中的三价铬至0%,从而有效提高重铬酸钠产品的品质。对于本领域的技术人员来说,可以根据以上的技术方案和构思,给出各种相应的改变和变形,而所有的这些改变和变形,都应该包括在本发明权利要求的保护范围之内。当前第1页1 2 3 

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